挑战德国制造,“爱搞事”的谭师傅当上“成都工匠”

时间 • 2025-11-08 05:27:09
他们
成都

16年前,一汽大众成都分公司高级设备维修技师谭里民刚刚毕业进厂,走上了设备维修岗位。当年,前辈们都说他是个喜欢搞事儿的年轻人,别人巴不得按部就班尽快完成任务,他却喜欢给自己找麻烦,喜欢不断尝试新的方法。

16年的时光匆匆过去,谭里民从刚进厂的新人成长为成都首席技师工作室带头人,并在今天被正式命名为“成都工匠”。他说,特别感谢成都这座城市和所在的企业给了如此宽松的环境,鼓励他们创新,容许他们试错,让他这个“爱搞事儿”的人成为今天大家眼中的“创新明星”。

解决方案战胜外国技术

谭里民第一次真正感受到攻坚克难带来的痛快是2007年,他所在的涂装车间颜色编组异常,无法实现远程颜色编组,公司从国外邀请了专家前来处理。由于工作方式不同,他们每天端着咖啡,不紧不慢地分析,问题却不能尽快解决,故障带来的损失不断增加,整个车间的工友都很着急。

8小时工作时间内,谭里民在外国专家旁默默观察;等他们下班走了,自己尝试重新编写控制程序……连续三周,谭里民通过不断复盘,慢慢掌握了外国专家的排障方法,弄清楚了他们的排障思路。在这个基础上,他经历了不知道多少次的实验之后,终于成功实现了自己的解决方案。由于运行更加稳定,车间采用了谭里民的方案。

提速5秒每天增产50多台车

2010年,一汽大众到成都建厂,谭里民被调到了成都分公司,成为了一名“蓉漂”。成都的创新氛围,工厂对“五小”(注:小发明、小创造、小革新、小设计、小建议)的大力支持,也让他面对各种麻烦更有底气。

2013年,成都分公司速腾汽车的日产量达到了1150台,处于超负荷生产,仍然无法满足市场需求。他又想给自己找麻烦了,能不能让生产再快一点呢?经过对生产线逐点排查,他发现问题出在涂装车间面漆线上。面漆线就是给车身喷涂油漆的,10个工作站近百台机器人流水线作业,完成一台车仅需98秒。这套生产线是德国进口的,是当时业内的一流标准,这此基础上提速,这个想法还真有点疯狂,他和他的“五小创新”团队还是想尝试一下。

这98秒包含了喷漆和输送的时间。机器人喷漆已经不能再快了,他们就从车身输送上“打主意”。两个工作站之间近10米的距离,能不能让输送速度更快,节约时间用来准确停位呢?

实验中,他们撞坏了几台车,但还是坚持继续实验。最终我们用5.4秒完成了前半段输送,用9.6秒完成多级降速和精准定位。他们在电脑里面编写程序、用生产间歇时间调试,经过100多次实验终于成功。不过这只是第一步,要想整线提速,还需要解决另外9个工作站的问题,由于每个工作站作业内容不同,速度的参数都要重新调试和设计。

在将近半年的时间里,谭里民的脑子里全是数据,完全到了走火入魔的地步。别人是分秒必争,他是毫秒必争!正是1毫秒1毫秒地累加,他们硬生生地从98秒里抠出5秒。这5秒让每天增产50多台车,日产量突破1200台,成为当时国内最高产的汽车生产线。

为了验证风平衡对喷漆环境的影响,谭里民还爬风管、进喷房、测风速风量,成功实现了车间生产和待工期间能耗的自动切换,每年在车间空调的能耗上又节约出了300多万。对于厂里来讲,技术革新带来了经济效益,对他自己来说,是又一次成功挑战了德国制造的满足!

红星新闻记者严丹摄影记者吕国应

编辑陈怡西

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